據了解,注汽鍋爐是油田稠油熱采過程中的主要耗能設備。勝利油田孤東采油廠的兩臺注汽鍋爐長期存在煙溫高、爐膛壓力高、瓦口溫度高的“三高”問題,造成了燃料油的浪費。日前,該廠經技術攻關發現,該鍋爐熱效率不高的主要原因是排煙熱損失過大,并有針對性地進行了改造。
該廠技術人員認為,要減少排煙熱損失,就要提高鍋爐對流段光管的吸熱能力,充分利用鍋爐排煙熱能。為此,他們將原臥式對流段改為立式對流段,將對流段光管由原來的4排改為3排,每排由8根增加到13根;翅片管14排改為15排,每排由8根增加到13根;增加光管7根、翅片管83根。改造完成后,該對流段在滿足各項熱力指標要求的基礎上,極大限度地利用了原有爐管熱能。改造過程中,他們還在對流段原有結構上加長了過渡段,使對流段內的光管與翅片管較原對流段在水平面內調轉90度,提高了熱能利用率,取得了很好的節能降耗效果。
目前,改造后的注汽鍋爐排煙溫度由262℃降至200℃,排煙熱損失由原來的12.1%降低到9.0%。截至6月底,該廠僅此一項累計節約燃油近380噸,節約燃油煉油費用150多萬元。同時,由于增大了排氣空間,爐膛壓力降至0~300帕,更有效地防止了回火,增強了鍋爐安全操作系數。此外,由于排煙溫度降低,可確保排煙溫度不超過環保指標,減少了環境污染,取得了既能滿足熱力要求,又能提高原有爐管利用率、節約燃油消耗的顯著效果。
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