節能改造不賠錢——楚天鋇鹽一年節煤200余噸
兩臺鍋爐張開大嘴,吞盡煅燒產生的余熱。鍋爐中的廢水被燒開后產生蒸氣,通過傳輸專線,“飄”到生產線上的其它加熱、保溫“崗位”,再次發揮作用。
據介紹,此套余熱回收利用系統是該企業2005年投入80多萬元建成的。系統每小時“造”水蒸氣12噸,原來的兩臺燃煤鍋爐已“光榮”下崗,一年節省煙煤200余噸,價值14萬多元。包括該系統在內的全部節能設備,2005年當年就產生了1∶4的效益,讓企業體會了節約帶來的巨大利益。
楚天鋇鹽公司屬于煤、電和熱消耗型企業,對資源、能源的依賴性很大。此前,廢水廢熱等不加處理就直接排放,廠區周圍群眾反應強烈。內外交困,楚天鋇鹽下決心加大節能環保投入,每年拿出利潤的30%改造舊設備,兩年來累計投入600多萬元。
以當時企業的經營狀況,利潤的30%不是小數目。這筆錢投進去是不是就純粹為社會作貢獻了?會不會帶來效益?企業心里沒底。現在,楚天鋇鹽有了答案:“節能改造沒有賠錢。”
通過一系列節能改造,和3年前比,該公司生產鋇鹽的煤炭單耗由0.67噸降至0.45噸。據此測算,公司每年節約的資源可供再生產2個月;加上水、電節約,公司近3年累計節支1000多萬元。能耗的下降直接帶來成本的下降,進一步增強了楚天鋇鹽的市場競爭力,產品遠銷歐洲和東南亞的20多個國家和地區。
一點一滴別小看——
潛江華潤“摳”出3個500萬
湖北省潛江華潤化肥公司是當地耗能大戶,煤電支出約占生產成本的80%。說起節能降耗,公司負責人先講了大戰“3個500萬”的故事。
去年7月,該公司盤點發現,萬元生產總值能耗不降反升。在國家倡導節能降耗的背景下,企業壓力倍增。
“下半年每度電要漲0.037元,全年用電成本將增加500萬元;公司貸款擴產,全年要支付利息約500萬元;尿素每噸跌100元左右,下半年可能減收500萬元。”當家人坐不住了:如何消化這“3個500萬”?
他們在節能上開始注重講細節、算細賬。化肥生產線上各類輸氣管道很多,有近5萬個密封點,這是效益流失的漏洞。他們測算:如果將這5萬個密封點的跑冒滴漏控制在萬分之五以下,企業每年凈增效益50萬元,一進一出可不得了。
為此,公司開展“關注細節,堵漏增效”活動,“誰節約誰有獎,誰浪費誰受罰”。對當月節能降耗、增收節支的先進班組和個人,公司進行獎勵。
記者在型煤車間看到,一位師傅把用過的廢油一點一滴回收,裝進塑料桶。車間主任范洪平說,這些廢油經處理后,可用于軸承等用油標準不高的設備上,每月由此可節支近千元。
一滴油、一度電似乎微不足道,積攢起來就很“嚇人”。壓縮車間主任伍建平總結了一套省油節電的辦法:在工藝標準內,使用潤滑油從每分鐘26滴降到20滴,既保證設備正常運轉,每月又可節油50公斤,節省開支2000多元。
正是靠這一點一滴,再加上有效開拓市場,企業消化了成本壓力。
要讓節能動力足——
孟電集團期盼更多政策支持
“今年4月26日新上的兩臺低溫余熱發電機組,不到一個月,已經產生很好的效益。這樣下去,1.1億元的投資3年多即可收回。”河南新鄉市孟電集團總經理范海濤欣慰地說。
孟電集團是一家以電力、水泥為主導產品的企業,按照國家對發電機組“上大壓小”的要求,孟電集團的8臺機組到2010年將全部關停。企業要繼續發展就必須挖潛改造。在節能減排的硬約束下,孟電集團選擇了節能新設備——低溫余熱發電機組。范海濤算了一筆賬:水泥生產過程中,由窯頭熟料冷卻機排掉的熱量,約占水泥熟料燒成系統總熱耗量的15%—20%。把這部分熱能利用起來,每小時可發電1.2萬度,一年可增加發電量1億度。這樣每生產1噸水泥相當于電耗減少26度,一年節約標準煤3萬多噸,使每噸水泥熟料降低成本13元—15元。以一天生產1萬噸水泥計算,就可降低成本15萬元!這樣一年就可新增毛利潤3000多萬元。“可以說,當初節能我們是逼出來的,但現在是真正嘗到了甜頭。”范海濤感慨。
不過,節能改造畢竟需要不少投入,在一段時間里會占用企業大量資金,有的時候支付的成本不一定能夠收回。“我們期望國家有關部門能進一步完善激勵機制,讓企業更有節能的動力。”范海濤認為,一些先進的節能設備,國家可以在相關行業企業通過更積極的措施加以推廣,例如企業使用特定的節能設備能獲得相應的優惠等,節約的能源超過一定的指標可以獲得特定獎勵等。“這樣能讓企業切實感受到節能降耗的好處,主動節能。”