從“星期爐”到“151天”
——包頭一電廠循環(huán)流化床鍋爐改造紀(jì)實(shí)
劉盛良 劉燕萍 呂如飛
4月7日3:50分,包頭一電廠#10循環(huán)流化床鍋爐停爐大修,一個(gè)新的記錄載入包一安全生產(chǎn)史冊(cè),該爐連續(xù)運(yùn)行151天,在國內(nèi)循環(huán)流化床鍋爐創(chuàng)下了長周期連續(xù)運(yùn)行優(yōu)異成績。
對(duì)于煤粉爐,‘151天’只是一個(gè)尋常的安全周期,但了解和接觸過循環(huán)流化床鍋爐的人,都會(huì)驚嘆這一驕人的成績,而創(chuàng)造這一驕人成績的包一人,在三年內(nèi),卻經(jīng)歷了從“星期爐”到“季度爐”、再到“151天”的艱難磨練。
讓我們把鏡頭拉回到2005年,追尋包一員工改造循環(huán)流化床鍋爐的足跡。
直面“星期爐”
2005年7月,包頭第一熱電廠#10循環(huán)流化床鍋爐投入運(yùn)行。循環(huán)流化床鍋爐是近年來國內(nèi)推廣應(yīng)用的新型發(fā)電鍋爐,由于燃燒充分,熱值利用高,加之先進(jìn)的電除塵配套,環(huán)境污染極低,因此,國家政策給以優(yōu)惠,鼓勵(lì)建設(shè)該型鍋爐。但是,從目前國內(nèi)投產(chǎn)的循環(huán)流化床機(jī)組運(yùn)行情況看,普遍存在承壓部件磨損嚴(yán)重,鍋爐缺陷較多,難以維持長周期穩(wěn)定運(yùn)行,有的員工形象地稱作“星期爐”( 即運(yùn)行一星期左右就得停爐檢修)。早在2005年4月份,包一第一臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐(即#9爐)投產(chǎn),包一員工深深領(lǐng)教了“星期爐” 的羈絆,長則十幾天,短則五六天,小修、搶修一個(gè)接著一個(gè),檢修時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于運(yùn)行時(shí)間,發(fā)電量受到嚴(yán)重制約,“星期爐”的無奈困擾著包頭一電廠。
面對(duì)這樣的現(xiàn)狀,廠部、廠黨委在全廠開展“加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),攻克技術(shù)難關(guān)”活動(dòng),生產(chǎn)部先后派出多名生產(chǎn)干部到外地學(xué)習(xí)、考察。鍋爐車間專門成立了攻關(guān)小組,對(duì)運(yùn)行中暴露出的突出問題進(jìn)行認(rèn)真分析、研究,一場(chǎng)大規(guī)模的技術(shù)改造在包一展開。
突破“季度爐”
2006年5月,投產(chǎn)僅10個(gè)月的#10循環(huán)流化床鍋爐被迫進(jìn)行大修,在這次大修中,對(duì)集中反映出來的澆注料開裂、脫落,風(fēng)帽吹損,水冷壁磨損等主要缺陷進(jìn)行改造。
原防磨澆注料抗磨性差,投運(yùn)后時(shí)間不長,澆注料開裂、剝蝕,致使?jié)沧⒘隙蔚乃浔诠芡饴?,造成水冷壁管磨損泄漏。在這次大修中,原澆注料部分砸掉,重新敷設(shè)了具有高強(qiáng)度抗磨性的可塑澆注料,增強(qiáng)了澆注料的抗磨性、導(dǎo)熱性,很好地保護(hù)了水冷壁。
爐床布風(fēng)板風(fēng)帽原來采用的倒“L ”型,風(fēng)帽吹損嚴(yán)重,風(fēng)帽損毀后使流化風(fēng)在爐內(nèi)不規(guī)則流動(dòng),嚴(yán)重加劇水冷壁的磨損。經(jīng)過考察、論證,風(fēng)帽由倒“L”型改成“雙側(cè)箭頭型”。運(yùn)行后證明,該型風(fēng)帽相對(duì)磨損較弱,大大改善了流化風(fēng)質(zhì)量。
對(duì)于水冷壁管磨損,不合格管材一律割掉,重新更換了耐磨厚壁管材,防磨人員對(duì)爐膛承壓管逐根測(cè)厚,磨損點(diǎn)精心補(bǔ)焊打磨。重度磨損區(qū)域的水冷壁管,作了防磨噴涂,有效地減輕了水冷壁管的磨損。
經(jīng)過這次改造性大修,主要缺陷得到了解決,投運(yùn)后,平均運(yùn)行周期基本可以穩(wěn)定在60~90天?!靶瞧跔t”的帽子被一電人遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩到了一邊,連續(xù)運(yùn)行一個(gè)季度成為現(xiàn)實(shí)。
改造性大修后,冷渣器排渣不暢成為制約安全生產(chǎn)的又一瓶頸。經(jīng)過考察,包一結(jié)合自身設(shè)備特點(diǎn),創(chuàng)造性地把原來的風(fēng)水冷渣器,改造成為風(fēng)水式冷渣器與滾筒式冷渣器聯(lián)合使用,較好地解決了排渣不暢的問題。經(jīng)過廣大員工的辛勤勞動(dòng)、不懈攻關(guān),安全運(yùn)行周期穩(wěn)定延長,到2007年元月3日,#10爐停爐小修,連續(xù)運(yùn)行天數(shù)達(dá)到了83天,#9循環(huán)流化床鍋爐還創(chuàng)造了127天的優(yōu)異成績。不僅實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高,同時(shí),也把生產(chǎn)人員從繁重的檢修勞動(dòng)中解放了出來。
力創(chuàng)“半年?duì)t”
隨著時(shí)間的推移,包一人在不懈的循環(huán)流化床鍋爐檢修改造中,手段愈來愈成熟,經(jīng)驗(yàn)越來越豐富。
他們從運(yùn)行操作入手,修訂了合理的運(yùn)行數(shù)據(jù),減少水冷壁的磨損。去年底,該廠請(qǐng)來西安熱工院的專家對(duì)所有參與調(diào)整的風(fēng)量測(cè)點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)定,為燃燒和防磨調(diào)整提供準(zhǔn)確依照,同時(shí)制定專門的防磨技術(shù)措施,規(guī)定各參數(shù)調(diào)整必須在規(guī)定范圍內(nèi),尤其是流化風(fēng)量和煤量,并盡可能調(diào)配熱值高、灰份少的煤種,以減少磨損。為交流和推廣這一經(jīng)驗(yàn),各級(jí)專業(yè)技術(shù)人員不斷摸索和總結(jié)經(jīng)驗(yàn),并在《內(nèi)蒙古電力技術(shù)》出版了專刊。
運(yùn)用科學(xué)手段重抓防磨。廠金相室配合鍋爐車間,對(duì)重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行詳細(xì)測(cè)厚,水冷壁管厚度低于規(guī)定厚度,及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)焊或換管,減少了運(yùn)行中的磨損、泄露。
強(qiáng)化防磨人員責(zé)任心,提高防磨質(zhì)量。每遇停爐,必定進(jìn)行防磨作業(yè)。防磨小組人員,選派有責(zé)任心、技術(shù)水平高的員工擔(dān)任。建立防磨考核責(zé)任制,提高防磨人員的積極性。擴(kuò)大防磨區(qū)域,增加防磨次數(shù),把防磨變?yōu)榉e極主動(dòng)的預(yù)防。
通過種種手段,現(xiàn)在兩臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行周期可以達(dá)到2~3個(gè)月,#10爐連續(xù)運(yùn)行超過百天記錄實(shí)現(xiàn)了三次,循環(huán)流化床鍋爐改造取得了可喜成果?!?51”天,就是在包一干部員工艱苦改造,用智慧、汗水催生的又一生產(chǎn)佳績。
就在#10爐進(jìn)入中修之時(shí),廠部又提出了新的要求:“#10爐中修后,確保150天不發(fā)生臨修,力爭實(shí)現(xiàn)180天無臨修”。擔(dān)負(fù)著新的重任,包一員工又向新的目標(biāo)發(fā)起了沖擊, “半年?duì)t”,將在一電人堅(jiān)忍不拔的努力下,變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。