在鍋爐尾部安裝“蒸汽發(fā)生器”以回收熱量,將燃油鍋爐改裝成燃?xì)忮仩t,這些看似普通的舉措,對于利潤率只有兩三個點(diǎn)的化纖行業(yè)來說,卻是意義非凡的“救命稻草”;通過改善成分配比,既穩(wěn)定了質(zhì)量又降低了成本,這對于每塊只有兩分利潤的新型墻體磚而言,無疑是推向市場的“致勝法寶”。當(dāng)前,我市經(jīng)濟(jì)正面臨迎難而上、轉(zhuǎn)型升級的重要關(guān)口。記者在采訪中了解到,針對我市企業(yè)面臨的困難,市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)充分發(fā)揮職能和技術(shù)優(yōu)勢,開展形式多樣的幫扶活動,面對面地幫助企業(yè)解決實(shí)際問題,同時,通過減免多項涉企費(fèi)用,實(shí)打?qū)嵉貛椭髽I(yè)渡過難關(guān)。
技術(shù)幫扶
大型企業(yè)節(jié)能降耗
桐昆集團(tuán)恒盛化纖有限公司是我市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)“技術(shù)機(jī)構(gòu)千家?guī)头鲂袆印钡氖芤嬲咧弧W蛱欤浾咴谠摴惧仩t車間看到,每臺鍋爐的尾部都安裝了一個特殊設(shè)備——“蒸汽發(fā)生器”。“這些鍋爐排放的煙氣溫度高達(dá)350℃,以前都是直接排放掉,不僅浪費(fèi)能源,還造成環(huán)境污染。現(xiàn)在,在成本基本不變的前提下,既節(jié)約了燃料,同時也減少了環(huán)境污染。僅這一項裝置,每天為我們公司節(jié)約近5萬元的生產(chǎn)成本。”總經(jīng)理沈建松高興地說。
作為桐鄉(xiāng)最大的燃油鍋爐使用者,恒盛化纖有限公司面臨著高油價帶來的巨大壓力。市特種設(shè)備檢測院副院長石斌告訴記者,以前,恒盛化纖有限公司每天要用60噸廢渣油。經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn),鍋爐結(jié)焦嚴(yán)重,其熱效應(yīng)不足75%,造成嚴(yán)重浪費(fèi),但公司一直找不到很好的解決辦法。在石斌等4人組成的技術(shù)小組的鉆研下,使用“干冰清洗法”解決了這個難題。“現(xiàn)在只需48噸,每天節(jié)約成本近6萬元。”沈建松告訴記者,目前,特檢院的人員正在指導(dǎo)將燃油鍋爐改成燃?xì)忮仩t,“改用天然氣后,3臺鍋爐平均每天可節(jié)省生產(chǎn)成本8萬元,對于平均利潤率只有兩三個點(diǎn)的化纖行業(yè)來說,這3項技改節(jié)約下來的成本足以讓‘恒盛’立于不敗之地。”
據(jù)初步統(tǒng)計,嘉興全市已有30多家能耗較大的企業(yè)提出了改造燃燒器、增設(shè)尾部余熱發(fā)生器、冷凝水回用、變頻起動等多項方案,節(jié)能效果明顯。通過科技幫扶,特檢院的技術(shù)優(yōu)勢得到進(jìn)一步發(fā)揮,為廣大企業(yè)節(jié)能降耗工作提供了強(qiáng)有力的引導(dǎo)和技術(shù)支撐,企業(yè)的競爭力同步增強(qiáng)。